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老井重焕“呼吸”活力

塔里木油田柯克亚油气运维中心第三QC小组破解凝析气田“高耗低效”困境


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12月上旬,塔里木油田柯克亚油气运维中心第三QC小组直面凝析气田“高耗低效”困境,开出“设备智能化改造+数据精准赋能+管理精益升级”三剂良药——老井重焕“呼吸”活力。

据介绍,柯克亚凝析气田已历经48年开发历程。作为塔里木油田首座储气库,这座老气田肩负着南疆地区天然气供应和应急调峰的重任。岁月的磨砺让该气田陷入困境:部分气井“力气不足”、气举“食欲不振”、人工调控“反应迟缓”,老气田的“呼吸”日渐沉重。

今年年初,塔西南勘探开发公司柯克亚油气运维中心第三QC小组踏上技术攻坚之路,对该气田24口气举井实施全方位改造,通过“设备智能化改造+数据精准赋能+管理精益升级”三剂良药,为老气田注入新的“智慧基因”。

面对传统气举井调控效率低、参数匹配不准的难题,QC小组对11口核心气举生产井实施智能化改造。对每口井加装气液两相流量计、一体化流量调节阀和数据远传装置,相当于为其配置“灵敏的神经系统”,能实现流量、压力数据的实时感知与阀门开度的自动校准,充分满足气田低压气举井的连续生产需求。井口控制柜接入新建的气举远程智能诊断及优化平台,彻底打破“现场值守+人工操作”的传统模式。如今,操作人员在主控室即可实时“把脉”气举状态,响应时间从原来的2小时缩短至5分钟。

面对戈壁滩气温高、风沙大的恶劣环境,QC小组特别选配耐高压、抗腐蚀的智能阀组,改造后,设备故障率从12%降至2%以下,井口监控精度显著提升。

针对11口连续气举井,平台通过分析井下压力和生产数据,精准判断气井的“消化能力”,确定最优注气量。改造后,注气量从原来的每小时9800立方米优化至6600立方米。其中,柯51井成效尤为显著,注气量从每小时1500立方米降至1000立方米,彻底消除因井筒积液导致的“消化不良”风险。

针对13口间歇气举井,智能平台自动分析气举压力、注气周期与产量、能耗的规律,生成最佳参数组合,并根据地下储层动态变化实时调整,实现气举效率最大化与能耗最优化的双赢目标。

塔西南勘探开发公司建立“技术攻关+日常运维+考核激励”的闭环管理机制。第三QC小组定期为气井“把脉会诊”,制定详细的调理方案,从确定“病灶”、查明“病因”到“对症下药”、“观察疗效”,历时8个月完成全流程攻关,开展专项会诊11次,成员出勤率达到100%。

同时,运维中心通过组织专项培训,员工系统学习数据解读、远程调控、设备维护等技能,累计培训10人次。

如今,柯克亚凝析气田成功实现老井稳产提效,智能气举井创效显著,单井日均增产天然气0.5万立方米,气举效率提升超33%。


(郭亚妮 殷志文 )
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